- 硫酸装置如何回收更多的热能
前言
随着硫磺制酸装置的快速发展,硫酸装置不仅能为下游装置提供硫酸,还能持续供应能源(蒸汽)。这些蒸汽既可用于发电,也可供下游装置使用,从而大幅降低能源消耗。对于独立的硫磺制酸装置而言,若将蒸汽用于发电,其产生的电量不仅能够满足装置自身需求,还能向外部输出。因此,硫酸装置的热能回收已成为我们关注的重点。
在传统的三塔吸收工艺中,硫酸装置仅能回收硫磺燃烧热和二氧化硫转化反应产生的热能,总热能回收率仅为65%左右。然而,随着低压余热回收工艺的应用,硫酸装置现在可以回收大部分吸收热能,从而使总热能回收率提升至92%以上。这显著提高了热能的利用率,但仍有接近8%的热能未被利用,需要通过循环水带走。这不仅消耗了水资源,还增加了动能消耗。因此,如何回收剩余的8%热能成为我们探讨的重点方向。
如何回收更多的热能?
1、以某80万吨硫磺制酸装置为列
该装置有余热回收系统,干吸采用两塔两槽流程,脱盐水通过低温余热回收预热器加热后进入除氧器,在冬季时,二吸上塔酸量为900m3/h,上塔酸温为71.8℃,二吸泵出口酸温为81.2℃,循环水进出口温差为6℃,通过计算可得,二吸酸冷器循环水耗量为920m3/h。脱盐水温度为25℃,进除氧器脱盐水温度为70℃,除氧器把脱盐水加热到104℃还需额外补充0.5MPa低压蒸汽10.6T/h左右。若把二吸酸冷器改变成脱盐水第一次预热器,二吸酸温通过脱盐水降温,全装置所需的180m3/h脱盐水温度会升至55℃左右,然后再经过低温余热回收预热器加热后,温度可达到100℃,这时除氧器只需要补充1.5T/h左右蒸汽就可以把温度提升到104℃。通过此次调整,循环水节约了900m3/h左右,并减少了二吸酸冷器结垢的风险,又降低了能耗,除氧器节约了9T/h的蒸汽消耗,提高了装置装置的蒸汽产率。
2、以新建80万吨硫磺制酸装置为列
把除氧器原始温度从104℃调整到135℃,余热锅炉产汽压力从3.82MPa提升到6.4MPa,经初步估算可得,整个装置中压产汽率从1.2t/t酸可提高到1.3t/t酸,6.4MPa蒸汽也增大了发电机的发电效率。干吸流程中,干燥酸通过脱盐水预热器换热后进入干燥塔,干燥下塔酸通过二吸泵直接进入二吸塔吸收,吸收后的酸进入干燥循环槽,二吸不设置酸冷器,循环酸槽之间设串通管平衡两槽液位。如下图所示
低温余热回收产汽率保持不变,脱盐水量总需求约190m3/h,经计算得脱盐水每升高10℃可以把800m3/h的干燥酸和低温余热系统二级酸110m3/h温降低3.2℃左右,若脱盐水余热器把25℃的脱盐水加热到80℃,干燥酸温可降低17.6℃。也就是可把干燥循环酸槽90℃的酸温降低到72℃进入干燥酸塔,在夏天高湿度环境下,干燥上下塔温差为8℃左右(冬天温度低湿度低温差会更小),也就是二吸上塔酸温在80℃左右,在装置满负荷状态下,二吸塔上下塔温差在9℃左右,满足下塔酸温在90℃左右,低温余热回收产酸通过低温预热器也可控制在90℃以内,热平衡在夏天极端条件下就能维持。通过此种设计,整个装置只有成品酸需要少量循环水,若成品酸的热量被其他方式移走或用工艺水代替,整个硫酸装置就不需建立循环水系统,整个装置的热能回收率会达到一个新的高度。
结语
此方案为简单估算,礼正来公司致力于数字硫酸建设,若有凝问可致电咨询。