- 磺枪雾化差对装置系统造成的损害
上期讲述了磺枪雾化效果不佳对焚硫炉产生的影响,本期将重点关注其对后续转化系统、吸收系统造成的连锁危害,以及在开车时导致尾气二氧化硫排放严重超标的问题。
1. 对转化系统造成的损害
雾化效果不佳导致磺枪喷射不均匀,液硫颗粒粗大,难以完全燃烧。未燃烧的硫蒸气随气流通过废热锅炉,此时废热锅炉出口的烟气温度降至约380°C,该温度已低于硫的汽化温度(汽化温度为444.6℃)。
硫蒸汽被冷凝成硫颗粒液体,被烟气裹挟着,碰撞在废热锅炉至转化一段进口的烟气管道上。液硫附着在碳钢烟气管道上,在缺氧且高温的环境中,液硫与碳钢发生反应,生成硫化铁。随着硫化铁不断生成并脱落,这些硫化铁被吹到一段催化剂表面,导致催化剂的通透性被不可逆地覆盖,进而大幅增加了系统阻力,甚至引发催化剂局部过热、烧结失活。更为严重的是,硫化铁颗粒在转化一段床层积聚,形成“硫堵”,直接阻断气流通道,致使风机出现踹振,系统被迫停车。
雾化不良使得磺枪喷出的液硫颗粒偏大,难以充分燃烧。大量未燃尽的硫滴进入转化器,附着在催化剂表面并堵塞催化剂表面的空隙,导致催化剂活性下降、床层压降升高。同时,游离的硫蒸气跑到高温过热器,附着在换热翅片上,影响换热效率,导致阻力升高。

图为锅炉出口至钟罩阀位置
2. 对吸收系统的伤害
未燃尽的硫蒸气随气流通过转化器,在一级吸收塔与硫酸接触后形成微小颗粒的硫磺,附着在填料壁和塔壁上,显著降低了气液传质效率。
同时,硫磺微小颗粒在硫酸中循环,加剧了填料堵塞,致使塔内压降逐渐升高。由于硫磺微小颗粒呈黄色,因此影响了成品硫酸的色泽,使其呈现出浑浊泛黄的状态。
硫磺微小颗粒在循环酸中持续富集,会被烟气带出并进入纤维除雾器,堵塞其微孔结构,导致除雾效率急剧下降,酸雾逃逸量超出标准。

图为附着在纤维除雾器上的硫磺
3. 开车阶段尾气SO₂超标问题
硫磺制酸装置在临时短停后再次开车时,时常会遇到因磺枪雾化不佳,致使液硫喷射不稳定、燃烧不充分的情况。大量未燃烧的硫蒸气会直接进入转化系统,导致转化率急剧下降。由于磺枪雾化效果差,液硫在高温状态下汽化,会出现硫蒸汽爆燃现象,使得一段入口SO₂浓度急剧上升,远超设计数值,造成催化剂瞬时负荷过载。
与此同时,低温烟气裹挟的冷凝硫会加速床层积硫,进一步抑制催化反应活性。这会导致尾气SO₂浓度持续超标,严重时会突破2000 mg/Nm³的限值,使尾气处理系统无法实现达标排放,进而触发环保预警。
这种情况会导致装置开车时间较长,通常需要6 - 8小时才能逐步恢复达标。在此期间,不仅会增加燃料和电耗,而且由于反复调整磺枪参数、切换备用枪以及进行吹硫操作,会显著增加人工干预的频次和操作风险。
总结
这一切看似是设备与工艺之间的失衡,实际上是由于磺枪雾化这一核心环节出现了细微偏差,宛如推倒多米诺骨牌一般,打破了整个硫磺制酸系统的稳定平衡。
雾化质量直接决定着液硫的比表面积、汽化速率以及燃烧均匀性,进而影响着SO₂的生成强度、温度场分布以及硫蒸汽相态的演变路径。由于雾化效果不佳,常常引发焚硫炉烧穿、转化器床层积硫板结、吸收塔填料堵塞以及尾气超标等一系列问题。
解决磺枪雾化问题是解决这一系列问题的根本突破口,需要从喷嘴结构优化和磺枪性能升级两个维度入手。
下期我们将分享磺枪雾化优化的实操路径,包括新型拉瓦尔喷嘴的旋流雾化结构对液硫粒径分布的精准调控。


